在當今水泥產能過剩、銷售市場競爭激烈的環境下,企業要想獲得更大的生存空間,就必須在做好安全、環保和產品質量的前提下,盡可能地降低生產等各方面的成本。作為生產部門,更需要我們密切關注生產相關的各個環節,努力將每個細節做到極致。
為深入挖潛生產過程中的節能降耗點,我們制成分廠也是立足生產現狀,采取了很多投入不大但效果較好的技改措施,讓設備運行更加穩定,使輥壓機等關鍵設備在多個月的生產時間內沒有出現過一次跳停,噸水泥電耗、材料消耗和水泥用能成本持續下降。
在這個過程中,去年10月底進行的一項對磨機和輥壓機所有油站進行保溫的節能措施,也取得了明顯的節能效果,經統計,我們制成分廠兩臺水泥磨機和輥壓機、選粉機油站油箱加熱器的總功率達到了207kW,因水泥銷量下降,大部分都是利用晚上谷電時段開機生產,而在白天停機和年底檢修長時間停機期間,水泥磨機每天都需要打慢轉,加上磨機本身屬于重負荷設備,每次開機前需要先行開啟油站,為保證油站潤滑油較好的潤滑效果,油箱內潤滑油的溫度一般設定為20-40℃,低于20℃時電加熱器開啟加熱,達到40℃時停止加熱。雖然之前油站一直都采取了自動保溫措施,但油站油箱屬于鋼板制作,雖然其導熱性雖比銅和鋁低,但因整體面積較大,在外部環境溫度較低的冬季時仍能散失大量的熱量,導致潤滑油溫度下降,油站在低溫環境下需要頻繁開啟電加熱器加熱,這無疑消耗了大量的電能。而通過對油站進行全面保溫處理,就像是給油站穿上了一層厚厚的 “棉襖”,能夠有效減少熱量的散失。
油站加裝保溫層時,在保溫材料的選擇上,我們選用了導熱系數低、保溫性能好且耐用的20mm厚的橡塑保溫棉,在保溫棉外部再用白鐵皮包裹,確保能夠更好地發揮保溫作用。在施工過程中,對每個油站的保溫層鋪設都做到細致入微,不放過任何一個可能導致熱量散失的縫隙和角落。
這一簡單的舉措有效減少了油站電加熱器的加熱時間和頻次,經現場觀察和簡單統計,在氣溫較低的季節,每月可節約用電2萬度左右,按平均電價0.6元/kwh計算,每年4個月的低溫天氣就可節省電費4.8萬元左右。“油箱穿棉襖”,一個小小的保溫措施,帶來的是明顯的經濟效益,還減少了因發電產生的碳排放,也對環境保護有益。
隨著科技的不斷進步和環保要求的日益提高,水泥廠節能降耗還有很大的提升空間,和其他生產指標非常優秀的公司相比,我們仍要繼續努力,關注細節、強化管理,使生產朝著更加綠色、節能、高效的方向發展,只有這樣,我們才能在激烈的市場競爭中更好地生存下去。
文/圖 郭懷民
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